富平公司:唱響“增節(jié)降”主旋律
“緊扣‘降成本’這一關鍵性原則,秉承‘低成本’這一核心競爭力,依靠智能化手段,深挖設備潛力,突出比較優(yōu)勢……”面對“十四五”怎么干?富平公司給出堅定的回答。細數(shù)成果,該公司厚積薄發(fā)謀發(fā)展,牢固樹立過緊日子思想,在降本增效上下功夫,2020年水泥產量同比增長率,電耗、實物煤耗同比下降率均創(chuàng)歷史最好水平,用數(shù)據(jù)書寫高質量發(fā)展新篇章。
善用“工法”實現(xiàn)“增”的曲線
“通過對磨機的研磨效率、下料連續(xù)性和設備參數(shù)等方面的改進,全面完成了1#礦渣磨磨輥技改,臺時由85t/h提高至120t/h?!痹摴局鲃影l(fā)揮潛在效能,實現(xiàn)磨機能耗大幅降低。以“礦渣磨改造+立磨預防性管理工法”使得礦渣磨電耗同比降低1.6度。
“通過改造,礦渣磨的運行效率不僅大幅提升,同時也實現(xiàn)了車間‘低能耗,高效率’雙目標。”該公司制成車間黨支部書記李鵬介紹道。
結合上新的余熱發(fā)電項目特性,以“高溫風機改造+工藝漏風管理工法”為措施,在進一步細化工藝管理的基礎上,回轉窯電耗同比降低0.99度;全年平均實物煤耗達到131.46公斤/噸,同比降低1.59公斤/噸。通過編制《發(fā)運效率提升工法》,有效地提升了發(fā)運裝車效率,實現(xiàn)了每小時裝車22輛以上,水泥日發(fā)運量再創(chuàng)新高。
該公司始終將“當下改”和“長久立”有機結合,按照“消缺—提升—穩(wěn)固”的標本兼治模式,實現(xiàn)技術與管理“雙促雙效”,以月為節(jié)點,畫出了效益穩(wěn)增長的完美上揚曲線。
治改“雙驅”促進“節(jié)”的落地
該公司始終倡導“物盡所用”,開展了多種修舊利廢活動,據(jù)統(tǒng)計,全年修舊利廢中心定位輪38個,利用廢舊皮帶制作排渣皮帶除鐵器2條、13A11皮帶備用皮帶29.5米,共計節(jié)約輔材2.5萬元。
“我們自主設計應用的PID自動控制脫硝系統(tǒng),有效控制噴氨用量精度,從源頭通過技改控制“氨逃逸”和氮氧化物排放,全年氮氧化物、二氧化硫、顆粒物平均排放指標同比降低13.02毫克、2.69毫克、0.08毫克,各項指標連續(xù)三年穩(wěn)定減排?!痹摴咀詣踊抑魅伟卣苎哉Z里掩不住自豪。改造后年氨水用量下降,年節(jié)約氨水費用約34萬元,成為節(jié)支降耗最強動力。
“對于物資供應部,我們的工作重點就是有效降低物資庫存超儲、呆滯物資,節(jié)約流動資金,提高資金使用效率,最終實現(xiàn)‘零’庫存?!痹摴疚镔Y供應部副部長艾鵬說道。本著“先易后難、逐步推進、不留后患”的原則,采取多種措施,物資盤活完成率142.35%。
優(yōu)化“設計”達到“降”的目標
“水泥行業(yè)要從傳統(tǒng)制造升級為智能制造,要在技術創(chuàng)新方面加強溝通交流,從中找出共性問題,形成‘集中攻克、大力推廣、互學互鑒’的創(chuàng)新改革氛圍?!痹谏鷳B(tài)水泥公司職工“五小”技術創(chuàng)新成果座談會來自基層一線的技術骨干積極建言獻策。
為營造全員創(chuàng)新創(chuàng)效的良好氛圍,引導更多員工參與到一線創(chuàng)新活動,該公司集中展示了“一種新型扒釘折彎機”“一卡通一體機故障排除及功能改造”“窯頭氣旋式密封改造”“ 原料磨工藝系統(tǒng)優(yōu)化”“水泥散裝裝車伸縮內外膽改為鋼制伸縮筒”等11項技術創(chuàng)新成果。
“通過舉辦此次‘五小’技術創(chuàng)新成果展,在營造崇尚發(fā)明、鼓勵創(chuàng)新的良好氛圍中,實現(xiàn)降本增效的目的?!逼鋵嵜恳豁椥「男「锍晒?,都凝聚著廣大職工們的智慧和汗水。據(jù)統(tǒng)計,近年來,該公司開展合理化建議、小改小革、“五小”技術創(chuàng)新30余項,創(chuàng)造經濟價值385萬元。(呂建)